今年以来,河北钢铁集团邯钢中板厂针对不同产线实际情况,开展了微正差剪切攻关活动,努力在分毫之间抢效益。截至目前,该厂双线多回收金属1000余吨,降低成本200余万元,攻关成绩斐然。 攻关活动中,宽厚板线强化标准,下大力优化定尺剪微正差剪切,成材率和正品率明显提高——月均长度内控合格率达到95.17%,连续6个月稳定在95.24%以上。 “此前,宽厚板线长度放尺量偏差较大,为0——55毫米,长度偏差内控合格率为81.67%,每吨板头成本损失约0.22元。”该厂宽厚板线生产车间精整区域三档技术主管张胜宏介绍说。 针对此问题,宽厚板线成立了定尺剪微正差剪切攻关小组,重新制定了内控标准。计算不同温度下钢板的每米长度收缩量;制定不同长度不同温度钢板长度收缩量,设定合理的放尺量目标值;攻关组还强化操作工培训,加强剪切工艺检查,严格标准化操作。 生产过程中,该厂每班接班后抽查中板长度,班中每隔两小时抽查一次,白班人员每周抽查不少于3次,每次15块以上。今年以来,宽厚板线长度放尺量控制在了8—26毫米范围内,平均长度控制余量比去年减少了3.96毫米,月均降低成本7.8万余元。 今年,该厂中板线重点针对圆盘剪进行了攻关,在毫米之间增加了效益。攻关队强化板型、温度和设备方面控制,确保圆盘剪微正差剪切,平均宽度放尺量由年初的10毫米降为8毫米,多回收金属料500余吨,价值100余万元。(新华网) |