一季度,面对严峻的市场形势,板材炼钢厂采取多种有效措施,持续推进标准化管理,在全面提升产品质量、稳步提高铸机产量、不断降低生产成本的同时,持续开展环境整治工作,圆满完成了本钢集团下达的各项指标。一季度,完成钢产量比计划产量超产5.61万吨,钢铁料消耗完成1091.54公斤/吨钢,综合工序能耗实现-3.8公斤标煤/吨钢,转炉煤气回收完成108立方米/吨钢,均创历史同期最好水平。 一季度,为了降低铸坯角裂缺陷,提高铸坯热过率,板材炼钢厂成立降低铸坯角裂攻关组,并确定了攻关目标和攻关进度。经过一段时间的攻关,除少数低碳含硼钢种外,基本解决了含硼钢种角裂的问题,含硼钢的热过率、不清率明显提高。在设备精度控制上,该厂结合生产计划,平稳推进铸机精度精细化控制,落实铸坯表面监控、铸坯硫印监控、铸级辊缝监控等三方面组成的铸机精度实时监控系统,并根据生产需要调整了结晶器和冷却水,确保了生产稳定。 为完成本钢集团新下达的一季度产量任务目标,板材炼钢厂严格按照操作规程规范作业,减少各类事故和热停,不仅完成钢产量,而且比计划超产5.61万吨。其中,三连铸产线产量比去年同期超产3.7万吨,并连续两个月完成日平1.15万吨的达产目标。一季度,该厂RH钢比去年同期超产12万吨。其中,3月份RH钢产量超历史最高月产5.6万吨,为本钢集团品种增利做出了积极贡献。 板材炼钢厂还稳步推进标准化管理、精细化操作,采取多种措施,稳步降低生产成本。该厂严抓内部生产管理,减少热停及返炉量1500余吨,并创造了返炉量最低纪录。不断推进工艺技术进步,大幅度降低扒渣量及排渣量。做好内部废钢回收,对内部渣钢、渣铁做到应收尽收,充分利用本钢集团内部含铁料资源,尽最大努力消耗渣钢、粒钢、磁性钢渣粒等含铁料,降低吨钢成本。不断加强内部操作管理,使剩钢、折罐、短尺坯大幅度降低。通过采取上述几种措施,一季度,该厂钢铁料消耗完成1091.54公斤/吨钢,比去年最好水平降低5公斤/吨钢,使生产成本大幅降低。 板材炼钢厂还高度重视负能炼钢的技术攻关,认真查找制约工序能耗降低的各项因素,并制订有效的改进措施,特别是在蒸气利用上,不仅满足老区RH精炼装置和新区转炉气封,同时,保证了厂内及周边单位冬季采暖,使转炉饱和蒸气得到有效利用。进入4月份,该厂取消发电蒸气使用,全部利用转炉自产蒸气保证RH炉生产成本。 一季度,板材炼钢厂下大力气开展环境治理工作。该厂从去年年末起便开始对主体车间负责人下达硬性指标,并每周召开环保会,强调环保的重要性,逐步完善除尘措施。 4月10日,板材炼钢厂召开一季度经济活动分析会,全面盘点了一季度的工作,落实下一步的工作计划。在一季度的基础上,该厂进一步强化成本、质量等方面工作,为完成全年生产经营任务,实现“双过半”并实现2014年增利目标奠定坚实基础(本钢) |