北京阳光帅业科技有限公司
主营:玻璃棉板+玻璃棉管+岩棉板+岩棉管+复合板防火隔离带+橡塑板橡塑管+硅酸盐板管+锅炉节煤脱硫剂+三合一助燃除渣清灰剂+杀菌灭澡剂+硅酸盐制品+硅酸铝制品+岩棉复合板
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实验水样采用西安霸桥电厂从燃煤输送带飞落在通道地面的煤粉,经筛分,取400μm以下的细煤粒,用自来水充分浸泡,配制的浓度为10g/L,洗煤废水的pH值为8.86,ζ电位为-32.8mV,且煤泥颗粒粒度细小(30μm以下的煤粉占52%),无机碳含量大(占总碳量的90%)。
絮凝工艺有两个控制过程,一是理想的初始粒子的形成阶段,二是絮团的形成阶段,每一个阶段又由物理化学条件和动力学条件来控制。实验中通过控制PAC、聚丙烯酰胺絮凝剂的投量,以及水流上升速度UW和搅拌转速n,得出结团絮凝发生的最佳条件。
1)、PAC的作用是通过压缩双电层使水中颗粒脱稳后发生凝聚,PAC投量要以满足形成理想的初始粒子的要求为前提,在实验条件为ρ(PAM絮凝剂)=1.1mg/L,ω=38r/min,UW=18.6cm/min的情况下,改变PAC投量、结团体的有效密度ρe、粒径dp、出水浊度SS的实验结果见表3。实验中得出PAC的适宜投量范围为1.78~3.00mg/L。
2)、聚丙烯酰胺絮凝剂的主要作用是靠高分子的强烈作用,实现架桥凝聚,增大结团体的内部结合力,使之致密化,这样可以实现初始粒子在核絮体表面的逐个附着,在ρ(PAM)=2.6mg/L,N=38r/min,UW=18.6cm/min的条件下,结团体的ρe、和的SSt随PAM投量变化的实验结果见表。本实验条件下PAM絮凝剂适宜的投量为1.10~2.90mg/L。
3)、增大上升流速UW,即增大水力负荷,提高了悬浮颗粒的去除效率,但增大上升流速UW,结团流化床中悬浮层体积浓度会降低,从而削弱了煤泥结团体的致密作用,使颗粒有效密度ρe降低。实际工程中,既要得到最大程度的上升流速,又要使结团体致密、有效密度大、出水浊度低,得出适宜的上升流速范围。在实验为ρ(PAM)=1.1mg/L,ρ(PAC)=2.6mg/L,ω=38r/min的条件下,改变上升流速UW,分析指标ρe、dp、SSt的实验数据见表。本实验条件下,上升流速UW=50cm/min为宜。
4)、搅拌转速的作用是为结团体的致密提供动力,同时保证流化床中结团体成长粒度及布水的均匀性,使系统持续稳定运行。转速n的提高,致使剪切作用发生变化,结团体致密作用增强,但强烈的剪湖作用会使dp减小,在实际工程中,为降低能耗,也要选择适宜的转速值。搅拌转速对结团絮凝的影响较实验的结果见表。在实验条件为ρ(PAM)=1.1mg/L,ρ(PAC)=2.6mg/L,UW=22cm/min时,适宜的转速值n为40~80r/min。
絮凝法处理能高效处理洗煤废水,对实现废水的再生回用充分利用水资源具有重要的意义,将产生显著的环境效益和社会效益。随装置结构和实验条件的不断改进与完善,水力负荷会进一步提高,实现该工艺的小型化、设备化。结团絮凝技术在洗煤废水处理及其它水处理的应用方面都具有十分广阔的前景。